特种油气藏 ›› 2019, Vol. 26 ›› Issue (5): 164-169.

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嵌段聚醚类表面活性剂调驱体系储层适应性及驱油效率研究

张瑶1,付美龙1,侯宝峰1,李亮2,吴海俊1   

  1. (1. 长江大学,湖北  武汉  430100;2.中国石化西北油田分公司,新疆  乌鲁木齐  830000)

  • 出版日期:2019-10-25 发布日期:2021-03-01
  • 通讯作者: 付美龙(1967—),男,教授,博士生导师,1990年毕业于西南石油学院应用化学专业,2009年毕业于西南石油大学应用化学专业,获博士学位,现从事油田化学和提高采收率方面的教学与研究工作。
  • 作者简介:张瑶(1995—),女,2013年毕业于长江大学石油工程专业,现为该校油气田开发专业在读硕士研究生,从事油田化学和提高采收率方面的研究工作。
  • 基金资助:

    国家科技重大专项“缝洞型碳酸盐岩油藏堵水潜力评价方法及选择性堵剂体系研究”(2016ZX05014-005-006);国家自然科学基金青年科学基金“纳米颗粒协同阳-非离子Gemini表活剂润湿反转体系的构筑及其机理研究”(51704036)

  • Online:2019-10-25 Published:2021-03-01

摘要:

江汉油田16井区属于高温高盐储层,且非均质性严重,在注水开发过程中部分油井出现受效差或见效后含水上升快的问题。为此,研制了嵌段聚醚类表面活性剂调驱体系,利用5组不同渗透率级差的天然岩心组合模型开展双管并联物理模拟驱油实验,考察该调驱体系对储层的适应性。结果表明,渗透率级差为3.210.9时,该体系能有效封堵高渗岩心,并提高综合驱油效率,最大增幅可达17.80个百分点;当渗透率级差大于5.0后,驱油效率增幅开始下降,级差为35.6时,增幅仅为8.60个百分点。该体系现场先导试验效果显著,井组日产油量由3.00t/d最高上升至8.43t/d,综合含水由93.18%下降至86.32%,截至201812累计增油达953.20t。该调驱体系在高温高盐油田具有推广应用价值。

关键词:

表面活性剂, 调驱, 渗透率级差, 物模实验, 江汉油田